为激发企业内生动力,进一步降低成本,抓实抓细油缸加工制造环节,切实提高管理效率,6月30日,莱芜园区启动《降低油缸可控成本和可控费用》精益大项目。
该项目旨在通过降低油缸生产辅材、电费、混合气吨耗及可控费用和提高一次交检合格率,达到降低油缸全成本190万元的目的。项目启动前期,集团公司精益团队两次到该园区进行辅导、培训,传授精益管理知识与经验。该园区项目组多次召开研讨会议,并深入现场考察、了解各生产工序制约因素,通过数据统计、分析,最终确定该园区油缸精益生产大项目实施方案。方案确立降低辅材消耗、降低能源消耗、提高一次交检合格率、降低可控费用四个改善方向和加强外购件入厂检验把控等9项改善点,进一步推广精益思想和精益生产变革管理项目工作,以达到减少浪费,理顺流程,提升管理水平的目的。
“项目的开启为我们指明了行动的方向,下一步,莱芜园区将进一步采取强管理、堵漏洞、控成本等管理手段和办法,确保最终实现降本增效目的,为企业高质量发展注入新的动力。”莱芜煤机公司党委书记、董事长、总经理李正训介绍。